1月21日,吉林燃料乙醇公司乙醇联合车间DDGS单元传出喜讯,随着3#与6#全新包装秤系统投用,包装自动化改造初见成效,包装量由改造前17 t/h提升到21t/h,共同发力运行可完成全天产量的50%左右,提高了工作效率的同时,切实降低了人工成本。
改造前,DDGS单元的包装作业面临着工作量大、安全风险高以及工作环境恶劣等多重挑战。该公司技术人员积极对标新技术、新方法、新模式,致力于推动自动化、数字化、智能化技术在工业生产中的应用,实施了包装自动化更新改造项目,有效改善上述难题。
在改造过程中,施工现场既要保证正常的包装作业不受影响,又要确保安全作业万无一失。由于作业空间内粉尘极易积聚,作业难度大、危险系数高,因此监护工作显得尤为重要。为了确保施工安全,属地单位严格执行风险削减措施,选派专人进行定点、定向监护,并加强票证书管理和作业人员劳保着装检查。同时,对现场粉尘清理、场地润湿等多项措施进行多层确认,确保粉尘区域施工作业安全受控。
目前,改造工程已全面铺开,3#与6#包装秤系统已顺利完成升级并投入使用。此后,除保留一条人工包装生产线外,其他生产线将陆续进行自动化改造。同时该公司在原有一套自动码垛机的基础上,再增加一套自动码垛机,适应高效率的包装作业。全部改造完成后,人工成本预计将下降40%以上,降本增效明显,并促进该公司在健康企业建设上迈出可喜步伐。
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