今年前11个月,胜利油田鲁胜公司鲁升采油管理区生产原油47853吨,超计划2478吨,实现利润1449万元。
面对这一连串数字,鲁升采油管理区经理高振感慨地说:“量质齐升,今年打了一个大翻身仗!”
目光拉回到2023年。这一年,鲁升采油管理区欠产原油4000吨,利润只有106万元。
两相对比,这个翻身仗打得漂亮。如何翻身?高振说,找到病根、对症下药、医养结合。
审视鲁升采油管理区所属油藏,可谓是体量不大、问题不少。4个开发单元的原油地质储量仅有1738万吨,油藏埋深在2800米到3500米之间,油层多达20多个,每层厚度只有3米多。不仅如此,每个层都有自己的“个性”,导致层间连通性不好,驱油的水即使注到地下,也会出现旱涝不均。随着原油的采出,用于恢复地下能量的水的缺口达到60万立方米。
影响产量和效益最大的因素是:油井“生病”经过治疗后恢复生产,日产量只有1吨多。还有的井虽然没有躺下,实施酸化解堵等措施后由于后期没有能量补充,产量增长“昙花一现”。
问题就是潜力,找到病根方能对症下药,实施医养结合。地层能量不足,他们就坚持“油水并重、以水为先”,持续推广压驱注水技术,注采对应率、层段合格率等指标持续提升,水质达标率保持在100%,动液面回升218米,自然递减率减缓8%。
牛871-斜3水井在先实施分层压驱注水3.1万立方米后,井组内新井牛871-更B斜2再实施压裂投产,初期自喷生产,日产油11.7吨,自喷生产230天,累计产油1900吨。
针对浊积岩储层变化快、精准补能难度大的矛盾,采油管理区和公司科研所技术人员联手强化动态资料分析,形成浊积岩“五到”单砂体精准开发技术,形成超前压驱、整体压驱、新投压驱、补孔压驱、细分压驱、单层压驱6类压驱模式。
W69-11井因供液不足长停,在对砂体精细刻画后认为与水井W69-8井注采对应,水井压驱后对W69-11井开展地质、工艺、地面、经济一体化分析论证,该井恢复生产后日增油2.6吨。
一共88口油井,一年修井达到50多井次,既花了钱,还影响了产量。对此,鲁升采油管理区抓实一体化技术分析决策机制,实现管理措施、维护措施的最优决策。
通过一体化决策分析,油井作业井次降至去年的22井次后,今年又再次降为2井次,省下1000多万元,还实施调参调配128井次、洗井淸蜡87井次,创效104万元。
“井如人,体质不同,病症存在较大差异。只有对症下药,才能疏通油井‘经络’,使其强身健体。”鲁升采油管理区技术管理室经理卢超说。
他们积极推行“一井一策”管理,为单井量身制作“健康卡”,完善基础信息、设定预警参数、明确治理对策,因井施策打造油水井长寿命工程。
今年,通过建立各层级“一井一策”管控机制,鲁升采油管理区优化油井洗井周期70井次、摸排重点井口加药井16井次,因异常情况导致躺井的数量同期减少了20井次。
油井的管杆就像人的脊椎,在生产中由于偏磨、腐蚀、出砂等原因,常会受到损伤导致躺井。技术人员从总结归纳单井历次作业情况,根据不同区块、不同开发方式、不同井况,配套设计最优的管杆适配组合。
加大新管杆、新材料的投入使用,如根据不同深度采取不同管杆材料,包覆抽油杆、全喷焊抽油杆、玻璃纤维抽油杆分头解决偏磨、腐蚀、抗拉等难题,共优化管杆组合20井次,油井平均检泵周期与上年同比延长105天。
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