源头绿色化 过程清洁化 防控高效化
今年以来,长城钻探西部钻井分公司按照“源头绿色化、过程清洁化、防控高效化”,全力打造清洁高效、低碳循环的绿色井场。施工中,该公司全面推广泥浆不落地、环保围堰、“电代油”等理念,开展“关爱母亲河”活动,不让废弃物入土入河。截至8月18日,该公司共使用工业电1349.54万千瓦时,与使用传统能源柴油相比,减少碳排放超过580吨。
清洁生产遍布井场施工
8月12日,在绥12井,西部钻井分公司40621钻井队队长张瑞对开工前的准备工作进行细致检查,发现钻杆管排架下方的防渗膜出现破裂,立即责令当班员工更换。
据介绍,在施工井口、柴油罐底部、机房底座附近铺设可循环使用的防渗膜,是该公司钻井作业现场的标准配置。西部钻井分公司充分发挥工程地质一体化优势,在钻井工程设计编制、施工过程、完井投产等方面下功夫,从源头上杜绝污染。他们严格落实现场标准化开工验收,保证每口井的施工井场防渗膜、防油彩条布覆盖所有施工区域及可能被污染的设备。特别在完井固井、泥浆改型等易产生环境污染的施工环节,该公司全程督促员工做好固井尾废液、泥浆药品外包装回收等工作,切实做到污水废液及污染性泥浆药品不落地,及时入罐、及时清理。
泥浆无害化处理二次利用
钻井泥浆传统处置方法是挖一个大型泥浆池,对泥浆进行天然晒蒸,最后对残渣进行掩埋或运走二次处理。然而,泥浆池占地很长一段时间难以复垦,造成土地资源浪费,且泥浆池容易水满溢出,造成污染。
今年以来,该公司升级钻井废弃泥浆不落地处理系统,经过技术升级改造,摸索出适合现场的泥浆处理添加剂配方,并在长庆油区钻井施工现场推广使用,大大降低了钻井生产对环境带来的风险。“我们通过引进盐水聚合物泥浆体系代替传统的三磺泥浆体系,实现对地层的更好保护。”该公司70051钻井队指导员徐涛说。
同时,该公司还对处理后的泥浆进行二次利用。“泥浆无害化处理后,固体部分送到有资质的处理厂,经过二次加工后制成工业用砖,用于铺设井场道路。液体部分通过化学与物理相结合的方式,采用超过滤降离子工艺调整压滤液的矿化度,性能达标后作为补充胶液回注到井内。”该公司GW40402队现场负责人王浩介绍。
“电代油”规模推广减碳增效
“以前,钻井现场柴油机经常发出轰隆隆的噪音,实施‘电代油’后,井场安静多了,不仅绿色低碳,且成本低,实现经济效益和环保效益双赢。”该公司40622钻井队队长李长斌说。随着钻机自动化、智能化加快迭代且条件趋于成熟,“电代油”开始大规模推广使用。“电代油”大大降低了施工现场的噪音,减少了生产过程的碳排放,提高生产效率,降低了生产成本。
自今年钻井生产启动以来,该公司大力推动“电代油”项目全面实施,根据不同类型钻机统筹安排,实行项目化管理,实现了40、50L、50DB、70等型号钻机“电代油”运行。为确保施工过程安全平稳,西部钻井分公司还编制修订了从线路架设、设备安装、调试运行的应急预案,加强承包商管控,常态化培训钻井队工作人员,提高岗位技能和风险识别能力。
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