“老王,你牛啊,咋能想到用这么多空预器废弃管重新制作成PAC加药平台维护栏,既节约成本,又保障了人员安全?”“我这不算什么,老高和老乔想到的那个点子比我厉害。4#加压风机电动机保护测控装置主板坏了,他们拆旧电动机保护测控装置,通过核对型号、修改通讯地址等一系列技术操作让装置‘满血复活’。”这是近日神木煤化工能源公司员工关于设备修旧利废的一则对话。
今年以来,该公司号召全体员工吹响“聚焦精益管理、实现降本增效”冲锋号,把修旧利废作为减少支出、降低成本、提增效益的一个重要手段,动员广大员工从自身岗位出发,积极探索、大胆实践,通过维修、改造、修复等手段,把降本增效落到实处。
该公司积极践行“能自修的不外委、能自制的不外购、能复用的不领新”的原则,开展“自主改善、自主修复、自主整顿”活动。在火力发电过程中,该公司发现1#锅炉8米火焰检测器运行异常,数据输出长时间无变化,这会导致集控人员实时无法获取炉内火焰的真实情况。为此,该公司将之前4#锅炉12米废旧的火焰监测器进行拆卸,与1#锅炉8米火焰监测器进行电路模块匹配更换,线路重新焊接,最终成功激活设备,节约成本超万元。
在持续加强配件成本费用管控方面,该公司鼓励一线员工结合自身工作实际,深挖内潜、强化回收、修复、再利用,深入开展修旧利废工作,让废旧、闲置的配件“重新上岗”,实现剩余价值最大化。该公司临时搭建的检修储物间现场较为零散,且存在顶棚塌陷和整体倒塌安全隐患。经商议后,该公司决定全部拆除、重新规划。为了节省费用,电气工段从金属废料堆中搜寻、拆除符合所需强度的废旧钢板、钢板边角料,切割裁剪、打磨、校平,最终自主安装完成5个置物架,且非常牢固。
该公司还充分发挥员工的维修技术优势,通过采取自主维修设备总成件、修复利用备品配件、回收利用废旧物资等,强化员工的节约意识,提升他们的维修技术水平。电石生产过程中,1#煤气加压风机因长周期运行、环境因素,变频器两台散热风扇损坏。该公司检维修中心利用2#配料站除尘风机淘汰的变频器可用配件拆解再利用,替换损坏的散热风扇、接线端子,重新装配并调试至能够正常使用,累计节约成本超5万元。
截至目前,该公司累计完成修旧利废项目60余项,合计节约费用超50万元。“修旧利废工作机制,让降本增效思想在职工心中根深蒂固,让修旧利废成为日常工作的常态。”设备管理技术员李佳明说。
近日,中国化学所属中国天辰工程有限公司总承包的新疆新冀项目尿素合成单元尿素反应器顺利就位,标志着项目全场大件吊装工作圆满结束,为后续项目安装工作的推进和建设奠定基础。
11月18日,兰州石化丙烯酸装置检修后开车正常,新更换的熔盐电加热器H-1102国产24组电加热管温升正常,各项数据均符合生产要求,标志着该公司“洋设备”国产化攻关取得成功。