国内首套含硫气田流量计泄压装置落地生效

中化新网讯  截至1月12日,中原油田普光气田自主研发的差压式流量计泄压装置已累计推广116次,计量系统解堵成功率达100%,实现天然气计量准确率99.8%以上。该装置为国内首创,已取得国家实用新型专利授权,先后斩获中国能源化学地质工会职工优秀技术创新成果二等奖、四川省职工创新大赛优秀奖等奖项,为我国“三高一深”气田开发提供了关键技术支撑。

差压式流量计是气田生产的“计量标尺”,核心作用是精准计量天然气产量,为气田开发数据研判与生产调控提供可靠数据支撑。然而,作为我国首个规模开发的特高含硫化氢气田,普光气田随着开发的持续深入,单质硫沉积现象日益突出。天然气中携带的单质硫杂质进入计量系统后,极易堵塞差压式流量计,进而导致计量失真,影响计量管理与生产稳定。

“原先,我们通常采用吹扫、外排泄压或拆卸维修这几种方法进行解堵,但弊端十分明显。”中国石化集团公司技能大师、项目负责人王红宾介绍,吹扫存在盲区,无法彻底清除杂质;外排泄压有环境污染风险;而拆卸维修需要关井数个小时,不仅大幅增加员工劳动强度和安全风险,还影响气田生产。

为攻克这一“卡脖子”难题,王红宾技师团队精准对接现场需求,针对海相井五阀组、陆相井三阀组两种计量装置结构特征,历经多轮试验优化,成功研制出两款适配不同工况的安全泄压装置。该装置创新采用“双旁路管线并联”设计,可实现正反向反复吹扫,将杂质直接吹扫至放空燃烧系统分离处理,彻底消除吹扫盲区;同时采用闭环式泄放模式,从根源上避免高压天然气及液体喷溅,杜绝操作人员与剧毒介质的直接接触。

该装置应用后,解堵操作频次由原来的每天1-2次降低至目前的每周1次,单次操作时间从4小时压缩至4分钟,作业人员由4人减至2人。“自从安装了这套装置,我们省时省力就完成了解堵作业,安全又高效!”大湾402集气站站长张国栋忍不住称赞道。

该成果的经济效益同样可观:显著降低了计量故障率,有效保护了差压变送器、流量计算机等精密设备,年设备损坏成本减少超40万元;避免了关井维修造成的产量损失,年增效超1100万元。

“接下来,我们将在中石化系统内高含硫气田全面推广,随后逐步拓展至国内外同类气田及有毒气体计量场景,让这一‘普光成果’更好地服务行业高质量发展。”王红宾表示。

关键字:含硫气田流量计泄压装置
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