3月25日,吉林石化研究院精细化工研究所实验室内,所长韩小平和徒弟汤雯淇在气相色谱前,低头盯着屏幕上跳动的数据曲线,探讨着如何优化最新的实验参数。透明镜片后,韩小平目光炯炯有神,透着二十六年扎根科研的笃定。这份初心化作了沉甸甸的收获:他与科研团队获得省部级奖项7项、公司科技进步奖13项,申报专利19项,5项关键技术成功转化,累计创效3000余万元。
在韩小平的记忆中,乙丙橡胶己烷脱烯烃吸附剂的攻关历程,是他打过最难忘的硬仗之一。公司三元乙丙橡胶在长期生产过程中,溶剂中的不饱和烯烃会逐渐积累,导致循环溶剂己烷中的溴值上升,不仅影响产品质量和装置稳定运行,还限制着产品在高端领域应用。
“这就像人体血液里的杂质,不清理干净,早晚要出大问题。”韩小平深知,要想从根源上解决,就必须从根本上更换吸附配方。
为摸清问题根源,白天他把自己“泡”在乙丙橡胶生产现场,跟着操作工熟悉每一道流程,顶着车间高温采集数据;晚上回到实验室,又一头扎进数据分析中,设计试验方案。
“试验数据差一点,实际应用就可能出大问题。”这是韩小平常挂在嘴边的话。正是这种对数据的“偏执”,让他带领团队夜以继日开展200余次试验,积累关键数据3000余个,成功开发出己烷脱烯烃吸附小试技术。
首战告捷,新的挑战接踵而至。为进一步降低溴值,韩小平锚定难题持续攻坚,优化吸附剂孔道结构与表面特性,创新设计低温低压专用加氢催化剂,构建“加氢—吸附”串联集成工艺,为溶剂处理筑牢双重保障。最终,他们成功将己烷溴值降低了90%,吸附剂全生命周期寿命延长至三年以上。2025年,该技术实现规模化应用,不仅有效保证了己烷品质、优化乙丙胶相对分子质量分布、改善产品气味,更为公司提升三元乙丙橡胶产品质量、增强市场竞争力提供了坚实科技支撑。
创新的脚步,既要向着高精尖技术突破,也要扎根企业绿色发展赛道。面对化肥厂高氨氮废水处理难题,韩小平主动扛起责任,将其视作科研服务生产的“必答题”。
当时化肥厂脱氮塔运行波动,塔顶、塔釜产品质量不达标,脱氮效果大打折扣。韩小平带着科研团队一头扎进现场,他们没有急着推翻原有装置,而是选择做一场精细的“外科手术”,“先把脉、再开方”。
他们在实验室搭建模拟环境,反复推演装置运行数据,团队常常围坐在流程图前研讨至深夜,终于锁定塔顶采出与回流比失衡的核心症结。针对问题精准微调优化,一点点调试找到最佳运行平衡点。最终,合成氨装置炭黑废水高氨氮优化项目顺利落地,外排废水氨氮浓度降低了80%,年削减氨氮排放量约200吨,实现环保和效益双达标。
“老韩是个特别较真的人,也是个特别让人放心的人。”同事们这样评价他。二十六年如一日,他习惯了在实验室与生产装置之间奔波,习惯了为一组数据反复推敲,也习惯了在问题面前第一个站出来。如今,韩小平仍在不断探索,思考如何推动传统化工科研与数字化技术深度融合,以持续创新为行业高质量发展注入动能。
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