中化新网讯 日前,记者从开滦股份唐山中浩公司了解到,该公司环己醇分厂通过自主技术研发,系统优化精馏操作流程,预计每年可节约蒸汽成本近1000万元。
“此次通过调控数个关键参数、工艺优化等措施,创新应用脱除技术,实现了蒸汽单耗比去年同期直降8.8%。” 开滦股份唐山中浩公司环己醇分厂厂长钟立超表示。
据悉,该分厂技术团队针对精馏单元长期存在的高能耗痛点,通过深度剖析运行数据,精准锁定萃取剂残留的微量酯醇类杂质是导致分离效率降低、蒸汽用量居高的核心因素。为此,技术团队构建了精馏系统关键参数数据库,精确量化杂质组分的能耗规律,利用酯醇杂质与萃取剂相溶共沸特性,开发了一套萃取剂精制方案。经过不断调整摸索,精馏系统酯醇杂质平均含量下降了75%。同时,在应用新脱除技术确保萃取剂高纯度的基础上,技术团队动态优化萃取剂关联温度设定值,使精馏系统分离效率大幅提升。
“此次攻关成功印证了降低能耗不仅依赖大型技改,通过对流程的深度理解、关键因素的精准把控,结合创新性小改小革和精益操作管理,同样能释放广阔的降本空间。”该分厂党支部书记蔡小亮说道。 (记者 赵晨光 通讯员 包宸 王阳)
30余项新产品开发与试生产圆满完成;PB1000树脂月销量持续提升;氯醚树脂销量同比提升近16%……今年以来,新疆中泰(集团)有限责任公司秉承开放协同、创新引领、共创共享的理念,稳扎稳打,创新创效...
近日,延长石油炼化公司延安炼油厂氮封油箱油雾回收技术改造项目成功实施,不仅大幅降低了润滑油箱油气排放浓度,更彻底解决了长期困扰生产的油污堆积难题。