近日,青岛碱业氯化钙厂圆满解决了一个棘手的安全难题——钙液管线改造。这究竟是怎么回事呢?
原来,由于造粒泵出口管线在设计之初高度较低,生产中需要加晶种时叉车会频繁进出作业区域,稍不留意就会碰撞到管线,造成管线破裂钙液泄漏。出口管线内的钙液温度高达170度,一旦泄漏,不仅会影响生产,而且极易引发烫伤事故。
为消除这一安全隐患,企业氯化钙厂召集设备及技术部门共同商讨解决方案。“在管线上设置明显的警示标识,提醒叉车司机注意避让。”“这个方法治标不治本,我建议重新规划叉车的行驶路线、限制行驶速度。”“生产现场环境复杂,恐怕实施起来有一定难度。”大家各抒己见,经过反复讨论和实地勘察,最终决定抬高钙液管线。
方案确定后,设备部门迅速制定详细的施工计划,提报所需的材料和工具,并利用拉钙水期间,造粒工序停产5个班次进行改造施工。
改造现场,企业领导亲自监督,各相关部门负责人现场指挥,维修人员小心翼翼地拆卸原有的管线支架,按新设计的高度重新焊接和安装,生产操作人员则在一旁协助搬运工具和材料,同时密切关注施工现场的安全状况,提醒过往的人员注意避让。
经过两天紧张有序的施工,钙液管线被成功抬到了安全的高度,叉车可以自由进出作业区域,再也不用担心碰撞到管线了。
这次改造不仅解决了安全隐患,也让大家认识到只要团结一心、集思广益,就没有克服不了的困难。青岛碱业氯化钙厂将积极总结经验,进一步完善安全管理制度和应急预案,让生产更加安全、稳定、高效,为安全生产筑起坚实的防线。
一季度,青岛碱业氯化钙厂处处都是繁忙有序的景象。车间里机器轰鸣,工人们在各自岗位上专注操作,技术人员在设备间穿梭检查,及时解决各种问题,大家全员参与、齐心协力,共同维护生产稳定运行。
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