中化新网讯 截至1月底,扬子石化淤浆法聚乙烯中试项目已完成所有828台仪表设备的安装,配合调试进度达95%。项目建设过程中,该公司首次尝试并成功应用国产化FF总线技术,为项目自动化、高效化运作注入新动能。
“我们希望通过引入一批自控领域前沿技术,打造数字化、智能化的工艺控制系统。”扬子石化仪表技术专家白亮表示,淤浆法聚乙烯中试项目是中国石化及扬子石化公司重点工程项目。该中心自参建之初就大胆探索引入新技术,经多番调研评估,决定在新建中试项目部分仪表设备中引入国产化FF总线技术。
FF总线技术作为一种全数字化、双向通信的现场总线技术,具有显著优势。通过一根双绞线既可连接多台设备,大大减少电缆使用量,既能降低布线成本,又能节省电缆桥架等空间。此前,扬子石化尚无应用国产化FF总线技术的先例,兄弟单位中也鲜有案例。
为此,扬子石化电仪中心采取“走出去+引进来”方式,派遣技术骨干、青年员工代表前往相关厂家学习,通过培训、请教行业专家、参与设备出厂验收测试等,总结出了一套适用于装置现场安装调试、故障排查及日常维护的方法,并带动项目团队全面学习新技术、新理念。
在现场具备施工条件后,设备正式进入安装调试阶段。项目团队通力合作,在保证整体进度的同时,合理安排人员配置,加班加点钻研技术资料,不放过任何细节;多次开展讨论,寻求参数设置的最优方案;去现场反复勘探,确保安装及布线工作保质保量,汇智聚力攻克软件组态及网段属性设置等难题。
“尽管事先学习过,但将理论转化为现场实际应用还是充满了挑战,不过在团队努力下,突破一点后也就实现‘一通百通’了。”参与技术攻关的青年员工徐艺表示。
经过多次挑刺,扬子石化此次引进的国产FF总线技术,不仅能测量数据外,还能传输设备状态、诊断信息等多种数据,更适配公司智能化仪表设备,并能精确指导专业人员完成预防性维修和定时性事务,从而降低设备故障率。
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