中化新网讯 近日,长庆油田通过对庆城页岩油开发区块内366口水平井规模应用全域暂堵压裂技术,实现单井日产油量稳步增加,极大地提高了原油采收率。
长庆油田开发的庆城页岩油地质条件复杂,储层非均质性强,段内簇间最小水平应力差异显著。若使用传统压裂技术开采,极易导致各簇裂缝受力不均;部分裂缝过度延伸,可能会干扰邻井;更多裂缝则发育不良,大量油气资源无法有效采出,成为制约提产增效的“卡脖子”难题。
面对挑战,长庆油田科研团队历经多年攻关,创新研发出水平井全域暂堵压裂技术体系。技术团队首先采用缝口暂堵工艺,在主干通道的关键节点设置临时路障,迫使压裂液和支撑剂改变流向,均匀进入每一簇裂缝,有效解决了偏流问题。随后,在裂缝内部,投入自主研制的DA系列可降解暂堵颗粒及绳结转向剂,进行缝内暂堵,在主干裂缝中形成暂堵段塞,引导压力转向,劈开新的分支裂缝,显著增加裂缝网络的泄油面积。针对易干扰邻井的难题,技术团队实施缝端暂堵技术,精准控制裂缝末端延伸长度,为裂缝的生长设置“定向刹车”,既能防止其无序窜通,保障邻井安全生产,又能将压裂施工注入的能量集中于目标储层内,大幅提高其利用率。
“运用该技术后,页岩油储层内多簇裂缝均衡扩展率提升10%以上,压裂窜扰井数量下降近10%。”长庆油田油气工艺研究院项目负责人张同伍介绍,“该技术体系集成了缝口、缝内与缝端三级暂堵工艺,从根本上解决了页岩油压裂中‘该劈的劈不开,该停的停不住’的核心矛盾,已成为油田提产增效的关键手段,为大规模效益开发奠定了坚实基础。”
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