江汉盐化工:“开源节流”推进绿色转型

“这次改造可不是简单的设备更新。7号漂粉精装置蒸汽消耗直降20%,外排废气污染物浓度下降近40%。”6月3日,在中石化江汉盐化工湖北有限公司漂粉精运行部巡检室内,该公司副总工程师兼漂粉精运行部主任涂飞介绍,经过5个月的设备改造,这套装置以全新面貌投入试运行,不仅将盘式干燥器升级为更节能的闪蒸干燥器,尾气处理系统也换装高效布袋式除尘装置。

“对我们来说,排出去是污染物,收回来就是真金白银。”涂飞算了一笔账,以年产6000吨漂粉精计算,仅颗粒物回收一项,新设备每年就能减少产品损耗约180吨,按照当前市场价格计算,直接经济效益超过120万元。这还不包括废气处理成本。他特别强调,这套系统最大的特点是实现环保与效益的双赢。

这一组组亮眼的数据,正是该厂绿色转型的最佳注脚。实际上,这场“绿色革命”早有铺垫,去年完成的9#、10#装置干燥系统改造已初见成效,能耗降低20%。今年,该厂计划对剩余2套漂粉精生产装置逐一进行改造,同时对全厂33个废气排放口采样孔进行规范化整改,确保污染物排放监测数据更加精准可靠。

同时,该厂还大力推行节水减排工作。一方面,加强跑冒滴漏管控,消除现场“跑冒滴漏”,从源头、技术、本质实施治理,通过应用新工艺、新材料、新技术,规范定期维修等手段,延长使用周期,降低泄漏率。今年1至5月,共清查出各类漏点403处,完成治理376处,治漏率达到93.30%,使各装置生产现场环境得到了明显改善,降低能耗的同时还保障设备长周期有效运行。另一方面,加快节水技术改造,目前已完成氢气冷凝塔排水利用、溴化锂机组冷凝水利用改造、电解装置密封水回用改造等10个节水减排项目,这些项目实施后,每天可节水约1145立方米。此外,盐硝装置冷凝水系统改造项目正在实施中,预计2025年底改造完成,投用后每天可节水1100多立方米,年节约水费约90万元。今年1至5月,该厂累计节水达54万立方米。

如果说废气和污水治理是“节流”,那么氢能布局则是江汉盐化工面向未来的“开源”战略。在中央控制室,该厂生产技术部调度长代志勇调出实时生产数据说:“我们的氢气纯度达到电子级的99.9999%,过去这些氢气除了用于合成盐酸外,多余部分只能经过处理后排放。现在通过提纯工艺改造,每年可向园区企业供应5000吨左右的高纯氢气作为清洁燃料和化工原料。”

随着企业绿色转型深入推进,这些原本被忽视的副产品正焕发新的价值。据该厂油田仪表及自控专家周立志介绍,绿电制氢所用的电源自该厂2022年6月22日并网发电的11.98兆瓦绿达光伏电站和2024年4月3日并网发电的19.98兆瓦黄湾光伏电站。这些整齐排列在厂区闲置空地上的6万多块光伏板,占地约508亩,年均发电量可达5710万千瓦时。这些绿电不仅能满足全厂7.5%的用电需求,更为生产装置提供了清洁能源,相当于每年减少5.77万吨碳排放。

夕阳西下,余晖中的光伏板泛着蓝色的光芒,与银光闪闪的生产装置交相辉映,通过工艺优化,这些清洁电力正被高效利用于生产全过程。从末端治理到源头控制,从单一环保改造到全产业链绿色升级,江汉盐化工以实际行动诠释着新发展理念,一幅传统化工企业绿色转型的生动图景正缓缓展开。

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