中化新网讯 近日,江汉油田清河采油厂传来喜讯,面120-3-平20井在实施完二轮次热采后,获得日产油21.5吨的高产,较首轮次峰值产量提升40%,创下该井产量新纪录,标志着清河油区稠油老区高效开发再获成功。

面120-3-平20井属于草斜52井区。源于该井区所处区块储层条件复杂,原油粘度高、储层薄,长期依赖常规定向井蒸汽吞吐开发,通过注入单一蒸汽热力降低原油粘度,但存在热损失大、波及范围小、产量低且递减快等难题,造成区块开发难度大、风险高、热采效益低。
为破解该区稳产困局,自2024年开始,清河采油厂开展稠油区块长水平井等复杂井型开发工作,技术人员聚焦长水平井配套热采技术攻关,采用裸眼筛管完井,并配套钻完井一体化、均匀注汽及多元热复合吞吐等系列工艺,成功实现多口复杂井型“投产即见油、见油即高产”,首轮次平均日产油达11.5吨,为清河油区稠油开发工作焕发新生注入强劲动能。
随着首轮热采的成功,技术人员持续深化工艺认识,针对薄层储层热损失大的核心痛点,进一步优化工艺路线。在二轮次热采中,优化注汽思路,利用数值模拟技术对生产数据历史拟合与技术工艺迭代优化,精准把控第二轮注汽工艺,以高干度蒸汽为核心,利用降粘剂和气体(CO2、N2)复合开发,形成“热+气+剂”协同的HNDCS复合吞吐新组合,到达耦合降粘、保温增能的作用。在经济效益上,利用少注快采,精准把握注汽参数,节约注汽费用近40万,有效提升单井经济效益;在注汽工艺上,利用氮气的隔热保温作用,注入的氮气发生超覆聚集在油层顶部,减少了储层热量损失,有效延缓薄层水平井热采递减趋势,提升单井稳产周期;在注汽管柱优化上,通过调控恒流配注位置,根据油层物性设计多个配注器,实现水平段的均匀吸汽,保证实现老层段新开发,显著提升了热能波及效率和开发效果,实现了“高产井更高产、热采峰值攀新峰”。
目前,随着复杂井型面120-3-平20井二轮次热采的成功,不仅将单井峰值产量从15.2吨提升至21.5吨,有效延长了单轮次热采稳产期,更验证了HNDCS工艺在八面河油田薄层稠油开发中的显著优势。这一成效为清河油区中深薄互层稠油油藏的深度挖潜和可持续开发,探索出了一条行之有效的技术路径,为油田稳产上产提供了坚实的技术支撑与宝贵经验。
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