1月12日一大早,沧州炼化炼油二部设备技术员李家齐来到中心控制室,在连续重整装置分布式控制系统(DCS)操作画面前,细致查看K201机组汽轮机运行参数。这是自上一生产周期该汽轮应用“在线清垢”技术祛除顽疾以来,他形成的雷打不动的工作习惯。“转速、流量一切正常!”看到机组稳定高效运行,他打心眼里高兴,更让他欣喜的是,近日他带领团队创新应用的“在线清垢”技术获得了中国能源化学地质工会职工优秀技术创新成果二等奖。
汽轮机靠中压蒸汽驱动,带动循环氢压缩机实现氢气循环,是连续重整装置的核心设备。近年来,该公司技术人员发现,随着机组长时间运行,内部出现结垢,即使操作人员将机组主汽门开度逐渐增大到100%,汽轮机转数仍无法进一步提高,严重影响装置加工能力。而传统清垢方式需要装置停工,将汽轮机转子拆除返厂处理,检修周期长达15天,对整体工艺流程和经济效益都有较大影响。为此,沧州炼化炼油二部成立攻关小组,分析结垢原理、走访科研院所,创新采用在线清垢技术,利用钠盐在饱和蒸汽中溶解度大的特性,将进汽温度降至略高于饱和温度,做功后产生湿蒸汽,通过湿蒸汽的“溶解+冲刷”双重作用,有效去除钠离子、二氧化硅、氯离子等盐垢,实现机组不停机状态下高效清垢。
实施作业前,技术人员详细制定方案,消除可能出现的机组振动、位移等潜在风险,确保清垢过程安全可靠。操作过程采用“三专”机制,即专人操作阀门、专人监护运行、专人监控仪表,通过精确控制蒸汽温度和流量,实现在线清垢过程安全、可控。
为了及时掌握清垢效果,技术团队还建立了凝结水实时监测系统,每间隔30分钟采样分析钠离子、二氧化硅、氯离子等浓度和电导率,直到指标达到工艺要求后完成清垢作业。
“据测算,较传统清垢方式,在线清垢可减少效益损失及返厂检修费用2000余万元。”李家齐说。
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