广东石化深入贯彻落实"提质增效"工作部署,聚焦装置节能降耗,持续开展技术攻关,成功实现催化裂化装置油浆、重柴油输送方式优化,自去年年末相继停用催化裂化装置产品油浆泵、重柴油泵改由自压出装置运行以来,已累计节电143万千瓦时,增产柴油4000吨,为公司高质量发展注入新动能。
自公司全面投产以来,炼油二部不断挖掘催化裂化装置节能点,去年年底,专业技术人员通过对产品油浆、重柴油出装置管线布局进行现场调研,计算下游压力及输送过程中的压降,制定了详细的产品油浆泵、重柴油泵的停运方案,产品油浆改由自压出装置,年节电27万千瓦时,年增产柴油8000吨。今年3月,这个部门乘胜追击停用重柴油泵,实现年节电443万千瓦时。
广东石化炼油二部打破“依赖动力输送”的传统思维,充分挖掘系统内在能量,为同类装置节能提供了样板。下一步,炼油二部将持续深化"每一度电都不放过"的节能理念,持续做好节能降耗工作。(朴俊浩)
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7月份,在华锦阿美精细化工及原料工程项目建设如火如荼开展的同时,生产准备也在体系化安排布置当中。华锦联合石化坚持科学规划、统筹安排、分类实施,生产准备工作取得了积极成果。
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