中化新网讯 近日,吉林石化化肥厂实施的动力装置3号锅炉烟气超低排放改造项目建成并投入运行,每年将减排氮氧化物近150吨、二氧化硫近100吨。
据悉,该厂动力装置3号锅炉于2008年10月建成投运,产汽能力为410吨/小时,锅炉烟气处理按照原设计采用的半干法脱硫工艺,已不适应当前国家环保减排的新要求。“环保减排是国有企业必须履行的社会责任,3号锅炉烟气超低排改造势在必行。”该厂负责人说。
该厂充分借鉴国内锅炉装置烟气超低排放改造的成功经验,动力装置3号锅炉采用“石灰石—石膏”湿法烟气脱硫工艺,脱硫率达99%以上。该项目建成投产后锅炉烟气中氮氧化物、二氧化硫、粉尘的排放浓度将达到国家超低排放标准。
该项目于2024年12月13日正式施工建设,在项目建设过程中,该厂克服冬季施工难度大、作业空间狭小、登高动火作业多和“生产建设双线并行”等困难和挑战,经过工厂和施工单位的通力协作,用时190天,于2025年6月30日3号锅炉烟气超低排放改造项目正式建成并投入运行。该项目经过72小时性能验收,各项指标全部优于设计值,二氧化硫达到20毫克/立方米、氮氧化物达到32毫克/立方米、粉尘达到7毫克/立方米,比设计值分别降低34%、36%、30%,改造工作取得圆满成功。
“接下来,我们将借鉴3号锅炉烟气超低排放改造过程的成功经验,高标准完成1号和2号锅炉烟气超低排放改造,届时,工厂锅炉装置全部实现烟气超低排放改造,为公司绿色发展注入新动力、增添新活力。”该厂副厂长马付明说。
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