“双封管柱技术优选并合理搭配低成本封隔器功能,兼顾取出安全和经济性,适用于注入压力高于35兆帕、总注入量超8000方的油井,目前应用获得成功,密封良好,达到了预期目标。”12月7日,江汉油田工程院井下工具所副所长管斌说。
江汉油田低渗透油藏动用地质储量3936.2万吨,占全部动用储量的 28.7% ,另有低渗透未动用储量1670.9万吨,开发潜力巨大。2000年以来,江汉油田逐步开发低渗透油藏,通过向油藏压裂注水制造裂缝,作为泄油通道,开发油藏。但低渗透油藏存在着储层变化快、非均质性强、层薄、物性差的特点,注水很难注进,需要不断提升注水压力。
2021年,江汉油田借鉴胜利油田做法,通过大规模压裂注水的方式,将大量的水一次性全注入低渗透油藏,通过加水量的方法增大注水压力,补充地层能量,开发低渗透油藏。注入的水一般通过油管柱注入井下。由于水井深度较深,采用高压注水,水压一般达到32兆帕以上,套管长期在高压下,有效期缩短,容易被水压破裂。为了降低压力,油田专家通过放入一个封隔器到油管与套管之间的环空,形成一个密封腔,隔绝压力,降低油管承压。
在实施大规模压裂作业时,由于需要一次性补充几万方水,注水设备运行时间会很长,中途注水设备要加油、补水,需要停止运行,存在频繁停注频繁重新起注现象,导致油管和封隔器所能承受的压力频繁波动,由于封隔器的材质是压缩橡胶,在压力频繁波动时易产生橡胶疲劳,封隔器隔绝压力的作用会失效。
今年1月,工程院为了解决封隔器失效问题,成立攻关组,组织专家开展攻关,今年4月最终研究成功,形成 Y341封隔器与插管封隔器相结合的双封管柱技术。
该技术采用组合封隔器取代过去使用的单一封隔器,解决封隔器失效问题。具体组合方式是,先将一个插管封隔器放入到油管与套管之间的环空的预定位置后,进行固定,取出油管柱,再将Y341封隔器及配套锚定工具、安全丢手工具和一根与插管封隔器内置密封套筒之间形成“轴-套”密封的插管工具,插到插管封隔器中,与Y341封隔器完成组合。
双封管柱方案采用组合分隔器有很多好处。首先,插管封隔器自带卡瓦,锚定套管,承载来自密封油套环空而产生的液压上顶力,使得密封性特别好,非常坚固,可以抗高压,同时插管封隔器不易损坏,可以重复使用,降低更换设备重新购买的成本。第二,过去采用单一封隔器,一套价值20万元,成本较高,而Y341封隔器和插管封隔器总成本较低,价值不到五万元。将两个各具性能优势的分隔器组合在一起,形成优势互补,可以成功解决封隔器失效问题,又降低成本,性价比最高。第三,过去采用的封隔器放置在环空中,一旦时间久了,井筒上方会掉铁锈下来,埋住封隔器,产生摩擦力较大,管柱取不出,修理这种复杂井况,时间长、费用高,甚至可能造成井报废。现在采用插管封隔器为可钻铣式,取出时需要取出Y341封隔器及配套锚定工具、安全丢手工具和插管工具,另外的插管封隔器可以钻碎,不用取出,安全性更好。
今年4月份,该技术在严7斜-10井进行应用实验,获得成功,最高施工压力53兆帕,持续2个月有效密封。截至目前,该技术共在沙24斜-3、黄7平1等9口井成功应用,密封良好,达到了压驱施工期间稳定密封的预期目标,压驱累计注入量达10万方以上,累计增油3000吨以上,为油田的高效开发增添了强劲动力。
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