1月7日,吉林燃料乙醇公司开展了一次高效、专业的设备异常应急处置。从精准发现、科学研判,到稳妥调整、快速修复,整个过程环环相扣,最终成功避免了一起可能引发的生产异常,充分体现出该公司员工出色的风险预控能力与应急管理水平。
当日17时55分,热电联合车间热机单元监盘人员唐嵩柏通过DCS系统,敏锐发现2#炉1#引风机非轴伸侧振动参数异常并触发报警。值班班长立即赶往现场核实,确认风机存在明显实体振动,实测数据与系统显示一致。车间随即启动应急响应程序。

技术人员赵亮、郭正新综合研判后,判定风机运行异常,必须立即干预。操作人员果断降低该风机功率,并开始转移其负荷,从而保障了锅炉系统整体运行平稳,为后续处置争取了宝贵时间。
公司迅速组织技术骨干召开分析会,明确了风机振动可能涉及的故障范围,经推演后确定了全厂蒸汽供应稳定的生产负荷调整举措,同时制定了详细的检修作业方案。

按照既定方案,车间稳步实施负荷转移操作。经过50分钟精细调整,成功将2#炉部分负荷安全、平稳转移至3#炉承载,使2#炉实现单风机稳定运行。随后,车间组织检修人员对1#引风机进行解体检查,准确诊断故障原因为风机联轴器连接件存在裂纹。评估认为,该隐患若未及时发现,持续运行将导致引风量不足,极可能引发生产波动。
此后,抢修工作迅速展开。检修团队分工明确、配合默契,克服作业空间受限等困难,仅用不到2小时便完成联轴器更换等修复工作。修复后1#引风机一次试车成功,顺利投入运行。至此,锅炉系统全面恢复正常运行方式。
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